武漢全套洗礦設(shè)備廠家
發(fā)布時間:2021-10-05 05:13:48
四.檢查標準:操作負責人在每班檢查以下內(nèi)容,嚴格按照操作規(guī)程的要求操作和使用風機,全套洗礦設(shè)備廠家發(fā)現(xiàn)問題及時處理和報告,同時做好記錄。1.定期檢查并記錄各烘干溫度。2.檢查風機運行是否有振動,軸承溫升是否過高,電機電流是否過大。3.檢查風扇是否干凈整潔。4.油位是否合適。洗礦設(shè)備廠家監(jiān)督檢查負責人每天檢查風機的運行情況和記錄,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正并報告;直接管理負責人每月月底檢查風機運行情況及記錄,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正并向車間及上級部門匯報。

一.設(shè)備操作程序1.檢查干燥爐內(nèi)是否有雜物和障礙物。2.檢查導(dǎo)熱油管閥門是否有泄漏,絕緣材料是否完好。3.檢查風扇三角帶是否斷裂或松動,電機底座是否牢固,接線接頭是否牢固,接線是否損壞。4.檢查風扇油位是否正常(一半)。5.檢查滑輪護板是否牢固。6.武漢洗礦設(shè)備打開風扇前,首先檢查氣箱的門是否關(guān)閉,每一部分是否緊密密封和周圍是否有人,檢查電機傳動系統(tǒng)是否正常,檢查熱油閥并打開,然后打開加熱,保溫1和11個球迷反過來,通風筒。7.洗礦設(shè)備廠家啟動后,注意抄表,發(fā)現(xiàn)流量太大。使用節(jié)流裝置進行調(diào)整,以滿足使用要求。

啟動時的大電流也會對電動機本身造成損壞。瞬時電流上升所產(chǎn)生的沖擊會導(dǎo)致電機加速磨損,降低電機壽命,增加維護時間,增加維護頻率。全套洗礦設(shè)備維修必須停止,這直接導(dǎo)致產(chǎn)量下降。一些大型破碎設(shè)備可能會使用2臺或更多的電機同時運轉(zhuǎn),所以要求多臺電機具有相同的轉(zhuǎn)速。一旦電機轉(zhuǎn)速不一致,洗礦設(shè)備廠家容易在快的電機中造成過流,而由于轉(zhuǎn)速差而導(dǎo)致轉(zhuǎn)速變慢。自發(fā)發(fā)電的現(xiàn)象造成電壓不穩(wěn)定,影響電機的使用壽命,也引起報警。但電機可以通過變頻器同時啟動,且速度一致。逆變器的作用是毋庸置疑的。

與其他成熟的工程機械領(lǐng)域相比,洗礦設(shè)備領(lǐng)先企業(yè)仍有幾十倍的增長空間:挖掘機、推土機、壓路機等成熟領(lǐng)域的市場份額相對集中。相比之下,機制砂設(shè)備還處于起步階段,未來還有很大的增長空間。南寧市武鳴區(qū)億力機械設(shè)備有限公司創(chuàng)建于2010年(2017變更為南寧武鳴區(qū)億力機械設(shè)備有限公司)創(chuàng)建之初即與全國數(shù)十家礦石加工企業(yè)、多家科研所、高等院校緊密合作。本公司在結(jié)合生產(chǎn)企業(yè)實際工藝需求上組建,根據(jù)工業(yè)企業(yè)實際需求不斷創(chuàng)新,為客戶提供專業(yè)的配套設(shè)備,主要從事工業(yè)機器人自動碼垛機全套、烘干設(shè)備全套、環(huán)保設(shè)備、氣力粉體輸送設(shè)備、洗礦設(shè)備等相關(guān)成套產(chǎn)品的設(shè)計、制造、安裝調(diào)試洗礦設(shè)備廠家等服務(wù)。

煤泥干燥系統(tǒng)粉塵濃度的控制,粉塵濃度控制方法是通過控制系統(tǒng)中的氣速,將煤塵在煤泥干燥系統(tǒng)中的分散降到較低。在烘干機中,設(shè)計風速為5m/s,在這個風速下,粉塵不會飛起來。同時,洗礦設(shè)備廠家由于烘干機前端的黏液含水率高,幾乎不產(chǎn)生煙和粉塵。只有在煤泥干燥機的后端,隨著煤中的水分不斷減少,粉塵才會產(chǎn)生。洗礦設(shè)備在這一階段,烘干機內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)有弧形的篦機升降板,甚至沒有升降板,使被烘干的物料盡量不被提起,防止粉塵飛揚。另外,控制干燥后產(chǎn)品的含水率,可以防止產(chǎn)品過干燥,減少粉塵的產(chǎn)生。

當煤泥干燥機頻繁使用時,煤泥干燥機設(shè)備往往會出現(xiàn)一些問題。例如,煤泥干燥機設(shè)備系統(tǒng)在工作過程中會產(chǎn)生一定量的煤塵和可燃氣體,可能會出現(xiàn)操作不當?shù)那闆r。會引起煤塵爆炸事故。那么如何避免粉塵爆炸的危害呢?全套洗礦設(shè)備廠家烘干機設(shè)備系統(tǒng)防止煤塵爆炸的安全注意事項。煤泥干燥設(shè)備系統(tǒng)氧含量控制,試驗表明,煤泥干燥系統(tǒng)的氧含量與溫度直接相關(guān)。當干燥機入口溫度高于500℃時,煤泥干燥機系統(tǒng)中干燥介質(zhì)的氧含量低于煤塵爆炸下限濃度值。全套洗礦設(shè)備在烘干機的實際生產(chǎn)過程中,由于進料量較小,入口溫度為523.5℃,干燥系統(tǒng)中的氧氣含量小于16%,可以保證系統(tǒng)的安全運行。